1 存在的問題
南陽鄭燃燃氣有限公司是銷售燃氣的單位,燃氣目前主要來源于天冠集團的沼氣和宛豐化工廠的水煤氣。日常經(jīng)營當中發(fā)現(xiàn):煤氣輸送的比例越大,燃氣輸送計量誤差就越大。經(jīng)過認真分析,發(fā)現(xiàn)接受氣源的第1儲配站與宛豐化工廠工藝管道之間存在燃氣倒流,致使智能型羅茨流量計在讀數(shù)上出現(xiàn)重復計量的現(xiàn)象。此種現(xiàn)象有兩種情況:在宛豐化工廠生產(chǎn)出現(xiàn)短時間故障停車時,因宛豐化工廠的氣柜壓力較低,停運了輸送水煤氣的風機,管道上的閥門未關(guān),管道暢通的情況下,此時在儲配站氣柜壓力的作用下,致使燃氣通過管道逆流至氣源廠氣柜;閥門操作上的技巧問題,即在輸送燃氣時為防止輸送燃氣風機的壓頭過高,一般是先開閥門后啟動風機,此種情況下,存在羅茨流量計表前壓力(宛豐化工廠端)小于表后壓力(儲配站),致使燃氣倒流、流量計倒轉(zhuǎn)。而對智能型羅茨流量計來說,不管燃氣流向是正向或反向,計量的數(shù)值都是在增加的,這樣就容易形成計數(shù)上的雙倍誤差。因此,在管道上加裝單向閥是解決問題的關(guān)鍵所在。但單向閥市場上低壓(小于40kPa)、大口徑(Dg400mm以上)的單向閥不易購得,需要定制,且價格較昂貴。通過實踐和研究分析,在管道上利用流量計前段的過濾器內(nèi)部空間加裝1個簡易單向閥可以消除燃氣的倒流現(xiàn)象,起到了防止因燃氣倒流引起的儀表雙倍計數(shù)的作用,效果非常顯著。
2 解決措施
(1)簡單工藝流程:氣源廠氣柜→水封→羅茨鼓風機→煤氣蝶閥→過濾器→羅茨流量計→煤氣閘閥→氣柜蝶閥→第1儲配站氣柜。
(2)改裝前、后過濾器結(jié)構(gòu)分別參見圖1和圖2。鋼板(閥片)的制作示意圖。
3 單向閥工作原理
(1)單向閥的開啟。當宛豐化工廠輸送煤氣時,鋼板在氣體的推力作用下克服氣柜壓力和鋼板自重等,沿3根導向頂桿被推起,單向閥被打開,氣體進入過濾器,通過流量計進入氣柜;彈簧起緩沖作用,防止鋼板與濾芯墊板碰撞。
(2)閥片平衡狀態(tài)。鋼板在受氣源廠風機輸送壓力、鋼板自重、氣柜反壓力、彈簧的作用力及摩擦力的作用下,幾種力的組合作用致使鋼板(閥片)處于某種平衡狀態(tài),處于某一高度的開啟狀態(tài)。
(3)單向閥的關(guān)閉。當宛豐化工廠出現(xiàn)短暫停氣或停氣時,鋼板在自重和氣柜氣體反壓等作用下,沿導向桿落至過濾器底部的橡膠密封面上,阻止氣柜的氣體倒流進入宛豐化工廠的氣柜,起到切斷燃氣逆流作用,從而杜絕了燃氣逆流,導致讀數(shù)上重復計量的問題。
4 作業(yè)程序
(1)在宛豐化工廠停止向儲配站供氣的情況下,關(guān)閉羅茨流量計表前、表后蝶閥和閘閥,打開放散閥,放出管道內(nèi)的余氣。
(2)拆下干燥器邊蓋,在過濾器底部鋼板上用A膠和B膠粘貼直徑為Φ400~Φ500mm橡膠環(huán)形墊,膠墊上方安裝Φ500mm、厚度0.6mm的拋光鋼板,用3根頂桿做鋼板的導向桿,在鋼板上面各加1個彈簧,起緩沖作用,反向緊固頂桿,與上下接觸面緊密接觸,緊固固定螺帽定位。
(3)安裝過濾器邊蓋,關(guān)閉放散閥。
(4)輸送水煤氣時進行調(diào)試。
5 加裝簡易單向閥的效果
(1)工藝參數(shù)的更改。羅茨流量計表前和表后的壓力隨氣柜高度不同而不同,氣柜處于1#塔時壓力為1.65kPa,2#塔壓力為2.15kPa,3#塔壓力為2.75kPa;改裝后流量計的表前壓力損失和未改前相比約增加650Pa,即風機要克服比改裝前大約650Pa的背壓,此阻力對氣源廠的風機影響不大,因此改裝簡易單向閥是可行的。
(2)簡易單向閥的安裝,消除了兩氣柜間燃氣倒流的現(xiàn)象,杜絕了流量計讀數(shù)上的雙倍計量問題而導致的輸送計量誤差的產(chǎn)生,為公司輸送計量誤差治理工作奠定了基礎。
(3)制作簡單,成本低廉;整個簡易單向閥和附件的制作費用約為300元。